3D-Drucker-Prusa: Unterschied zwischen den Versionen

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** neues Zahnrad ist gedruckt
** neues Zahnrad ist gedruckt


* schwierige Ausrichtung / Bestimmung der Z 0 Höhe
** testen der richtigen Z-Höhe: Anfahren auf (1,0,0) und 160,0,0) - extruder sollte an beiden Punkten die Platte berühren
** [http://hydraraptor.blogspot.com/2011/04/auto-z-probe.html auto-z-probe]
** [[Messuhr]]  [http://de.wikipedia.org/wiki/Messuhr WP] liegt jetzt im Space, es fehlt ein Halter
** Halter ist nun gedruckt - platte ausgerichtet auf ca. 5/100 tel--[[Benutzer:Hefee|Hefee]] 20:50, 1. Apr. 2012 (CEST)


* Extruder wackelt in der Halterung. Die Holzplatte hält den Extruder nicht richtig. Er wackelt ein bissel, ich (a) habe erst einmal mit Draht die Holzplatte temporär "dicker" gemacht
* Extruder wackelt in der Halterung. Die Holzplatte hält den Extruder nicht richtig. Er wackelt ein bissel, ich (a) habe erst einmal mit Draht die Holzplatte temporär "dicker" gemacht
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** durch ein wenig regex power ist die maximale Z Geschwindigkeit auf maximal F200.00 begrenzt (update-gcode.py) --[[Benutzer:Hefee|Hefee]] 05:46, 16. Dez. 2011 (CET)
** durch ein wenig regex power ist die maximale Z Geschwindigkeit auf maximal F200.00 begrenzt (update-gcode.py) --[[Benutzer:Hefee|Hefee]] 05:46, 16. Dez. 2011 (CET)
** die beiden Schrittmotren der z-Achse werden nun getrennt betrieben -> z-Achse verliert keine Schritte mehr --[[Benutzer:Hefee|Hefee]] 21:49, 23. Feb. 2012 (CET)
** die beiden Schrittmotren der z-Achse werden nun getrennt betrieben -> z-Achse verliert keine Schritte mehr --[[Benutzer:Hefee|Hefee]] 21:49, 23. Feb. 2012 (CET)
* <strike> schwierige Ausrichtung / Bestimmung der Z 0 Höhe</strike>
** testen der richtigen Z-Höhe: Anfahren auf (1,0,0) und 160,0,0) - extruder sollte an beiden Punkten die Platte berühren
** [http://hydraraptor.blogspot.com/2011/04/auto-z-probe.html auto-z-probe]
** [[Messuhr]]  [http://de.wikipedia.org/wiki/Messuhr WP] liegt jetzt im Space, es fehlt ein Halter
** Halter ist nun gedruckt - platte ausgerichtet auf 5/100 tel--[[Benutzer:Hefee|Hefee]] 20:50, 1. Apr. 2012 (CEST)


==Logbuch==
==Logbuch==

Version vom 1. April 2012, 18:59 Uhr

Status: Drucker ist ok

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Wir besitzen einen Prusa Mendel


Noch einsortieren

Steigung bei M 8 1,25

Aktuelle Verbesserungen

  • Drucktemperatur auf 200°C gesteigert, dadurch sind die Oberflächen noch glatter als bei 185°C
    • Nicht auf 210°C dann stinkt es
  • Betttemperatur: 65°C für größere Objekte, damit diese sich nicht teilweise abheben

Derzeitige Probleme mit dem 3D-Drucker

  • Extruder Temperatur schwankt um 10°C (+/-5°C) beim Drucken
  • Das Große Extruder Zahnrad - Extruder Spindel rutscht durch (z.Z. Blech zwischen Zahnrad und Schraube / und mit Heißkleber verklebt)
    • neues Zahnrad ist gedruckt


  • Extruder wackelt in der Halterung. Die Holzplatte hält den Extruder nicht richtig. Er wackelt ein bissel, ich (a) habe erst einmal mit Draht die Holzplatte temporär "dicker" gemacht
  • Stepper Treiber gehen in die Übertemperatur-Abschaltung (für Bruchteile einer Sekunde) Schrittverlust aber die Firmware erkennt das nicht
    • Lüfter auf die Treiber gerichtet löst das Problem erst einmal
    • hat die Treiber LP den error Status auf einem Pin?
    • ist es richtig, das die FW keine Auswertung hat
      • ja, die Error Ausgänge des Treiber-ICs nicht mit dem AVR verbunden (ist beim Pololu driver nicht vorgesehen)


  • Wenn der NTC aus dem Extruder rutscht steigt die Temperatur auf über 210°C... und es stinkt ;-)
  • Defektes Y-Axis Auflage (Y-brushing) --Hefee 17:27, 27. Feb. 2012 (CET)
    • wurden schon gedruckt
  • Z-Achse geht zu schwer (es kommt immer wieder vor das einer der beiden Motoren Schritte verliert)
    • ... sind die beiden Motoren im richtigen Arbeitspunkt? Denn sie teilen sich ja 1A
    • durch ein wenig regex power ist die maximale Z Geschwindigkeit auf maximal F200.00 begrenzt (update-gcode.py) --Hefee 05:46, 16. Dez. 2011 (CET)
    • die beiden Schrittmotren der z-Achse werden nun getrennt betrieben -> z-Achse verliert keine Schritte mehr --Hefee 21:49, 23. Feb. 2012 (CET)
  • schwierige Ausrichtung / Bestimmung der Z 0 Höhe
    • testen der richtigen Z-Höhe: Anfahren auf (1,0,0) und 160,0,0) - extruder sollte an beiden Punkten die Platte berühren
    • auto-z-probe
    • Messuhr WP liegt jetzt im Space, es fehlt ein Halter
    • Halter ist nun gedruckt - platte ausgerichtet auf 5/100 tel--Hefee 20:50, 1. Apr. 2012 (CEST)

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